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淺析漳山電廠SCR脫硝失活催化劑再生應(yīng)用

作者:茍志彬  
評論: 更新日期:2020年09月04日

摘要:京能漳山電廠(以下簡稱漳山電廠)#4機組催化劑取樣發(fā)現(xiàn)脫硝效率較低無法滿足需求。為降低生產(chǎn)成本,漳山電廠實施催化劑再生工作,在取樣檢測情況下測定催化劑失活原因是催化劑內(nèi)部微孔通道及表層被硫酸鈣顆粒堵塞,通過壓力射流機沖洗,鼓泡、超聲化學(xué)清洗,去除污垢、灰塵顆粒,最后高溫煅燒。通過再生,共可節(jié)約經(jīng)費401萬元,取得很高經(jīng)濟效益,滿足再生催化劑性能需求。

電廠SCR脫硝催化使用中,化學(xué)性質(zhì)基本決定了其化學(xué)壽命。隨著催化劑的使用,催化劑表面會堆積污垢,影響脫銷效率,為保證脫銷效率,反應(yīng)器增加催化劑增加費用,加大風(fēng)機能耗,而且催化劑價格昂貴,分析失活催化劑再生技術(shù)有重要現(xiàn)實意義,文章以漳山電廠失活催化劑再生為例進行分析。

1.漳山電廠催化劑應(yīng)用情況分析

漳山電廠機組脫硝系統(tǒng)在2008年投入生產(chǎn),脫硝率可以達(dá)到90%,氨逃逸率能夠控制在3ppm以下。SCR脫銷系統(tǒng)包括催化反應(yīng)器、組件、脫硝供應(yīng)系統(tǒng)等,脫銷工藝原理如下:煙氣溫度在280~420℃情況下加入氨氣,NOx能夠與氨氣結(jié)合在催化劑作用下有選擇性發(fā)生化學(xué)反應(yīng),轉(zhuǎn)換為氮氣和水,降低煙氣中污染物的含量。

2013年對催化劑進行性能取樣檢測,結(jié)果顯示使用過的催化劑經(jīng)過長期使用和室外放置,脫硝效率不足65%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。在2014年再次取樣檢測,結(jié)果顯示催化劑活性僅僅在0.57,催化劑脫硝性能嚴(yán)重衰竭??疹A(yù)運行情況下,在設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)下,發(fā)現(xiàn)A側(cè)空預(yù)差壓以及脫硝噴氨量都存在顯著增加情況,B側(cè)同樣存在這種情況,脫硝噴氨量環(huán)比增加99.62Nm3/h。經(jīng)過分析,其他工藝條件基本無明顯影響,是催化劑活性下降造成空預(yù)差壓升高。在正常生產(chǎn)中,催化劑的活動衰減超出正常值后,將會對脫硝系統(tǒng)帶來嚴(yán)重隱患。催化劑活性衰減還會造成第三層假裝,不僅增加脫硝運行風(fēng)險,還帶來很大成本問題,增加風(fēng)機耗能,影響機組運行,因此漳山電廠考慮實施失活催化劑再生技術(shù)改變活性。

2.SCR脫硝失活催化劑改造應(yīng)用

2.1催化劑失活原因分析

分析催化劑失活原因。在2014年,漳山電廠測定催化劑失活原因,采樣分析,檢測舊催化劑脫銷效率、活性等。并選擇新鮮催化劑作對比分析。

下面對失活催化劑流程進行具體分析。射流清洗步驟開展中,去除掉的物質(zhì)主要是孔道堵塞物、浮沉,采用專用射流清洗劑沖洗,嚴(yán)格控制沖洗壓力。去離子水清洗步驟中,主要是清除掉負(fù)壓吸塵遺留下的粉塵,將化學(xué)藥劑添加到去離子水中,完全浸潤催化劑表面污垢,清洗,為下階段的處理提供便利。接下來為超聲波化學(xué)清洗,這是最為關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,根據(jù)之前取樣檢測結(jié)果,分析失活機理,結(jié)果顯示硫酸鈣污垢、堿金屬是主要原因,根據(jù)這些物質(zhì)的化學(xué)特點,采用專用中性清洗藥劑,去除掉堿金屬例子,如鉀離子、鈉離子等,同時浸潤,促使硫酸鈣污垢出現(xiàn)溶脹進而去除,為提高污垢去除效果,采用超聲波技術(shù)輔助去除。失活催化劑經(jīng)過上階段的清洗、化學(xué)清洗、超聲清洗后,表面已經(jīng)處于清潔狀態(tài),但是同時也引起了部分活

性物質(zhì)下降,通過取樣,考慮配置再生液配方配制專用再生液,促使催化劑表面均勻吸附氧化助劑、其他活性成分。之后活化劑實施高溫煅燒,進一步促進催化劑基體與活性物質(zhì)粘附緊密,延長使用壽命。

SCR脫硝催化劑再生中,考慮到環(huán)保要求,所有再生活性液廢液統(tǒng)一回收,廢水主要成分為粉煤灰,需要進行處理。采用重金屬捕集和沉淀的方法,廢水經(jīng)過酸液調(diào)節(jié)pH,加入捕集劑,初沉淀后,設(shè)置瀑布形式,加入絮凝劑進一步沉淀去除粉煤灰。

漳山電廠SCR脫硝失活催化劑改造過程中,需要經(jīng)過去離子水清洗、化學(xué)清洗、蒸汽等步驟,因此選擇開闊地點,建清洗泵站,隔離外界與清理場所。在廠房內(nèi)部,設(shè)置這些裝備。

經(jīng)過再生改造實驗,改造后,先采用去離子水清洗,需要經(jīng)過1~2小時時間,然后采用化學(xué)方法,估計過程花費時間0.5~1小時,活化步驟時間耗費估計2~4小時,干燥時間需要耗時2~4小時,每天平均產(chǎn)能20~25立方催化劑。SCR脫硝系統(tǒng)再生催化劑工626立方,估計在30d內(nèi)完成,另外機組催化劑拆除時間花費20d,現(xiàn)場交叉同時開展現(xiàn)場再生和拆除工作,催化劑再生改造工耗時40天時間。

2.3失活催化劑再生改造效果

對再生后的催化樣品進行催化劑脫銷活性測定,比較失活樣品、再生樣品和新鮮樣品脫硝活性。結(jié)果顯示再生催化劑的活性與新鮮催化劑基本一致,與失活催化劑樣品相比,增加了20%以上,這是因為催化劑表面形成硫酸根活性,活性升高。

3取得效益分析

漳山電廠對#4機組失活催化劑再生改造,水洗過程去除了大部分中毒物質(zhì),改善催化劑微觀形貌,有利于增加催化劑中心的數(shù)量和酸性。電廠脫硝生產(chǎn)中,如果不采用再生技術(shù),增加一層催化劑,按照3.2萬元/立方采購成本計算,單層催化劑采購費用節(jié)省了313×3.2為1002萬元。風(fēng)機耗能方面煙氣阻力增加壓力在231Pa,節(jié)省能耗231kw,通過催化劑再生再造,使用壽命得到延長,估計在2.4萬小時,節(jié)省風(fēng)機耗能213萬元。

結(jié)語

漳山電廠根據(jù)催化劑實際情況,開展再生催化劑改造,應(yīng)用結(jié)果顯示性能良好,電廠經(jīng)過再生改造節(jié)約401萬元經(jīng)費,節(jié)省催化劑采購費用1002萬元,風(fēng)機耗能節(jié)省213萬元,創(chuàng)造很大經(jīng)濟效益。

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