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解決好瓦斯安全問(wèn)題也就有了生產(chǎn)力

作者:李婷婷  來(lái)源:中國(guó)安全生產(chǎn)網(wǎng) 
評(píng)論: 更新日期:2015年09月18日

瓦斯治理是世界性難題。立足“一核四翼、同步發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)格局,晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)積極破解瓦斯難題,堅(jiān)持以抽采時(shí)間換安全生產(chǎn)空間,以技術(shù)創(chuàng)新?lián)Q安全生產(chǎn)空間,提前著手,強(qiáng)化抽采打鉆,全力提升瓦斯抽采量,為開(kāi)辟礦井綠色區(qū)域提供安全保障。 面對(duì)日益嚴(yán)峻的煤炭市場(chǎng)態(tài)勢(shì),瓦斯成為趙莊煤業(yè)在所有會(huì)議、文件中曝光率最高的詞。針對(duì)高瓦斯、高突區(qū)域,每天通報(bào)鉆孔深度、鉆孔數(shù)量、成孔率、抽采打鉆進(jìn)尺等情況,成為一種常態(tài)。同時(shí)還組織了通風(fēng)、安監(jiān)、地質(zhì)相關(guān)業(yè)務(wù)部室,實(shí)行雙跟班制度,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,制定措施跟蹤落實(shí),明確職責(zé)分工,全力提升礦井抽采量。2015年上半年,趙莊煤業(yè)本煤層完成抽采進(jìn)尺298635米,底抽巷完成進(jìn)尺143476米。

借助以往抽采打鉆經(jīng)驗(yàn),趙莊煤業(yè)堅(jiān)持瓦斯治理“先抽后采、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、以風(fēng)定產(chǎn)”十二字方針,嚴(yán)格按照“一礦一策、一區(qū)一策、一面一策”的瓦斯治理思路,總結(jié)先進(jìn)礦先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在抽采打鉆、鉆孔布置、封孔工藝、增加透氣性等方面加大科研力度,成立技術(shù)攻關(guān)小組現(xiàn)場(chǎng)辦公,發(fā)揮EBZ260巖巷鉆探機(jī)、千米鉆機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì),加快低抽巷、本煤層等瓦斯治理步伐,加強(qiáng)了軟煤區(qū)、構(gòu)造帶等特殊區(qū)域的探測(cè)、測(cè)數(shù),并完善抽采打鉆安全技術(shù)措施,提前布局,加速推進(jìn)瓦斯治理步伐。

在瓦斯含量大、抽采難度高的制約究竟如何突破的問(wèn)題上,趙莊煤業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新才是硬出路的理念,立足當(dāng)前,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),持續(xù)開(kāi)展瓦斯治理技術(shù)的研究和應(yīng)用,在開(kāi)展各類(lèi)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,將試驗(yàn)的所有項(xiàng)目形成固定模式,通過(guò)工作組的嚴(yán)格監(jiān)督,將實(shí)驗(yàn)成果全部落實(shí)到井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

  抽放打鉆中鉆桿角度的定位,一直是困擾井下現(xiàn)場(chǎng)施工的一大難題。過(guò)去方位角定位采用施工區(qū)域拉線繩的方法,根據(jù)羅盤(pán)目測(cè)確定方位,而這種方法常導(dǎo)致方位角測(cè)量不準(zhǔn)確,串孔現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致達(dá)不到理想的抽放效果。為及時(shí)解決方位角瓦斯抽放施工難題,趙莊煤業(yè)通過(guò)一系列試驗(yàn),通過(guò)在煤壁前懸掛平行線,兩側(cè)固定測(cè)量點(diǎn),以鉆機(jī)平臺(tái)兩側(cè)為基點(diǎn),以鉆桿位置為中心,利用兩側(cè)的移動(dòng)來(lái)確定夾角的改變,成功推算出一套夾角變化參照表,現(xiàn)場(chǎng)施工人員可直接對(duì)照參數(shù)表進(jìn)行方位角鉆孔施工,既保證了施工質(zhì)量,同時(shí)也極大地提高了抽放效果。

此次方位角定位方法是趙莊煤業(yè)在瓦斯治理科技攻關(guān)方面的成果之一。長(zhǎng)期以來(lái),趙莊煤業(yè)積極加強(qiáng)瓦斯抽放科技攻關(guān)試驗(yàn),全面掌握瓦斯賦存特點(diǎn),成立了千米鉆機(jī)、封孔工藝、鉆孔二次處理、抽采效果分析、孔口除塵裝置等五個(gè)科技攻關(guān)小組,加緊試驗(yàn)底抽巷千米鉆機(jī)梳狀鉆孔、千米鉆機(jī)高位鉆孔以及大直徑鉆頭等施工方式,每周分析、每月總結(jié),抽放效果穩(wěn)步提升。據(jù)了解,通過(guò)科學(xué)改進(jìn)和大膽的試驗(yàn),上半年,趙莊煤業(yè)抽放管理部共進(jìn)行五小創(chuàng)新16項(xiàng),現(xiàn)已在井下現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了全面推廣運(yùn)用,運(yùn)行狀態(tài)良好,為抽放打鉆提供了可靠的技術(shù)支持。

為實(shí)現(xiàn)鉆孔抽采效果最大化,在底抽巷鉆孔竣工資料基礎(chǔ)上,趙莊煤業(yè)還建立并完善了鉆孔揭露預(yù)測(cè)平臺(tái),在每個(gè)模塊掘進(jìn)之前,給掘進(jìn)隊(duì)組下發(fā)“鉆孔揭露預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)單”,根據(jù)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)內(nèi)容,提前制定防范措施,指導(dǎo)隊(duì)組安全生產(chǎn)。在工作面推過(guò)底抽巷相對(duì)應(yīng)位置時(shí),揭露鉆孔通過(guò)隊(duì)組反饋,結(jié)合鉆孔施工情況和鉆孔揭露預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)進(jìn)行分析,找出未揭露鉆孔的原因,進(jìn)一步優(yōu)化鉆孔設(shè)計(jì),指導(dǎo)隊(duì)組打鉆,確保鉆孔抽采效果最大化,為巷道高效掘進(jìn)提供可靠保障。

今年后半年,趙莊煤業(yè)生產(chǎn)銜接更為緊張,六個(gè)月的時(shí)間里,需要完成六次工作面搬家、六次工作面安裝,瓦斯問(wèn)題解決不好,不但會(huì)影響單個(gè)工作面的正常回采,更會(huì)給礦井的銜接工程造成無(wú)法估量的重大影響。為此,趙莊煤業(yè)全員出動(dòng)全力以赴,從嚴(yán)從實(shí)解決瓦斯問(wèn)題。趙莊煤業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)把辦公室搬到抽放第一線,專(zhuān)注于瓦斯抽放工作中中存在的技術(shù)、管理等問(wèn)題,并抽調(diào)專(zhuān)業(yè)部室精干力量、技術(shù)主管,成立瓦斯抽放工作組,對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性的技術(shù)會(huì)診。針對(duì)瓦斯抽放過(guò)程中花管安裝工藝、以及封孔質(zhì)量等梳理出的技術(shù)問(wèn)題,重點(diǎn)針對(duì)迎頭打鉆及底抽巷等重點(diǎn)難點(diǎn)區(qū)域,實(shí)行“三八”制現(xiàn)場(chǎng)交接跟班,在技術(shù)上發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、制定措施,立說(shuō)立行、立行立改。

從傳統(tǒng)的抽采模式,到模塊化抽采模式,從底抽巷、高抽巷的施工,到千米鉆機(jī)梳狀鉆孔模式的試驗(yàn)成功,從井下抽采工藝改進(jìn)如火如荼,到地面加緊與藍(lán)焰煤層氣合作,加快U型井設(shè)計(jì)試驗(yàn)步伐,趙莊煤業(yè)緊緊抓住瓦斯治理這一重點(diǎn)難點(diǎn),發(fā)揮各級(jí)人員聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),優(yōu)化生產(chǎn)組織,狠抓增量增效,全力提升了回采速度。為晉煤集團(tuán)在煤炭市場(chǎng)困境中創(chuàng)造新機(jī)遇作出了積極努力。
 

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