SCR的加裝,不可避免地會帶來一些負面的影響,如造成空預器頻繁堵灰,使鍋爐的經(jīng)濟性下降,安全性降低。目前國內(nèi)的電廠對SCR的運行經(jīng)驗并不豐富,本文分析了空預器堵灰問題的原因,并就長興發(fā)電廠投入使用SCR脫硝裝置后空預器堵灰的情況作出分析,并給出了相應的措施和建議,為運行人員提供了一定參考。
長興發(fā)電廠一、二期(4×300MW)鍋爐采用北京B&W公司生產(chǎn)的B-1025/17.5-M型煤粉鍋爐,配豪頓華工程有限公司制造的三分倉容克式空氣預熱器,為防止冬季進風溫度低造成空預器冷端結露,形成腐蝕,在空預器二次風進口側布置了暖風器,以提高空預器進風溫度。每臺空預器配備2臺伸縮式蒸汽吹灰器,分別布置在冷端和熱端,吹灰汽源有兩路,一路是輔助蒸汽,另一路來自屏式過熱器出口,輔助蒸汽主要用于鍋爐啟動過程中的連續(xù)吹灰,屏過汽源用于鍋爐正常運行時的空預器吹灰??疹A器吹灰采用PLC程控控制,頻率為每班三次,吹掃時間大約為16分鐘。
在環(huán)境問題日益嚴峻的今天,為了適應越來越嚴格的排放要求,我廠四臺300MW機組相繼進行了脫硝改造,開始使用催化還原脫硝的SCR裝置。SCR脫硝裝置投入使用后,對空預器產(chǎn)生較大影響,空預器堵塞頻發(fā),嚴重影響鍋爐安全經(jīng)濟運行。本文對SCR脫硝機組空預器堵塞的原因進行了分析,并給出了一定的解決辦法和意見。
SCR脫銷裝置投入后空預器堵塞的主要原因
1.1 煙氣中SO3含量增加
燃料中的硫分在鍋爐燃燒過程中會生成SO2和SO3。一般情況下,在省煤器出口處,煙氣中SO3在SOX中所占比例接近1%。SCR投入運行后,在催化劑的作用下,部分SO2會轉化成SO3。在未采用SCR裝置的鍋爐中,煙氣中SO3結露是造成空預器低溫腐蝕和堵灰的主要原因。在采用了SCR以后,接近1%的SO2會轉化成SO3,這樣酸露點將提高,在高溫下酸的凝結量加大,增加了堵灰的可能性,對空預器冷端平均溫度的要求就會更高,需要提高空預器的進風溫度。
1.2 煙氣中NH3的濃度增加
在SCR中,作為還原劑的NH3,在反應器中并沒有完全和NOX反應,有一部分NH3會離開反應器(稱之為氨的逃逸率)進入空氣預熱器。
1.3 煙氣中SO3和NH3反應生成(NH2)2SO4
當SCR裝置投運并噴入還原劑氨后,在一定的溫度下,SO3會和NH3反應生成硫酸氨和硫酸氫氨。150~200℃時,硫酸氫氨會發(fā)生沉積,變成一種很粘稠的物質(zhì),易造成空預器堵灰,形成的積灰清除比較困難。硫酸氫氨型堵灰主要和煤質(zhì)中的硫含量、SO2的氧化率和SCR系統(tǒng)氨逃逸率有關。
防止空預器堵灰的主要措施
2.1控制和降低NH3逃逸率
(1)通過運行中燃燒調(diào)整、改變磨煤機運行方式、同時對設備的改造,煤種控制來降低原煙氣中NOX含量,從而減少噴氨量,控制NH3逃逸率不大于3ppm。
(2)及時調(diào)整磨煤機運行方式:考慮不同負荷階段調(diào)整磨煤機運行方式,平時運行時盡量采取A\B\D\E磨運行,縮短C磨運行時間,負荷低于200MW時可考慮停用一臺上層磨煤機,保持3臺磨運行提高風煤比濃度,抑制原煙氣中NOX含量。
(3)采用低氮燃燒器:通過對燃燒器的改造,采用低氮燃燒器,內(nèi)、外二次風分級切入煤粉氣流,使燃料在揮發(fā)分析出并燃燒的初期階段,僅與少量的內(nèi)二次風混合燃燒,有效地減少了氧氣供給量,實現(xiàn)了低氧燃燒,減少了燃燒型NOx的生成量來控制原煙氣中NOX的含量
(4)加強燃燒調(diào)整:根據(jù)負荷的變化,及時調(diào)整二次風量和上部燃盡風擋板開度,關小運行磨煤機二次風擋板,開大停運磨煤機二次風擋板,開大上部燃盡風擋板開度,使煤粉在燃燒初期盡可能在理論空氣量的條件下進行。
2.2保證氨蒸發(fā)系統(tǒng)氨氣壓力穩(wěn)定
在現(xiàn)階段運行人員在平時監(jiān)盤過程中,要更加關注氨蒸發(fā)系統(tǒng)的壓力,發(fā)現(xiàn)異常時及時應對,避免過量的氨噴入.設備上存在的安全隱患加以改進,必須保證氨蒸發(fā)系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性和可靠性。
2.3加強空預器吹灰效果
提高鍋爐空預器吹灰蒸汽壓力,將空預器吹灰蒸汽壓力從原來的1.0MPa提高到1.5MPa,但仍保持到鍋爐本體吹灰蒸汽壓力(2.0MPa)維持不變。及時增加空預器吹灰次數(shù),將原來的每班吹灰三次調(diào)整為每班吹灰四次。
2.4對空預器進行水沖洗
利用高壓水或消防水對空預器進行水沖洗,對消除空預器積灰,實踐證明效果非常明顯。而空預器在線水沖洗存在一定的風險,主要是因空預器一、二風門關不嚴,內(nèi)漏較嚴重,通過降低一次風壓等手段,將#1機組負荷降到140MW左右,停運D、E磨,兩臺一次風機都不停,將一次風壓降到5KPa左右,停運待沖洗空預器側的送引風機。當空預器煙氣進口側溫度達到150℃時利用高壓水或消防水通過吹灰槍進行水沖洗和降溫,如空預器內(nèi)部溫度降到60℃以下,則可進入到空預器內(nèi)部進行沖洗,最實現(xiàn)空預器在線水沖洗。
2.5及時投用暖風器,提高空預器進風溫度
我廠暖風器汽源來自輔助蒸汽,由于輔汽到暖風器的調(diào)節(jié)閥性能不佳,從而造成暖風器不能及時投用。在冬季環(huán)境溫度較低時,容易造成空預器冷端換熱面腐蝕。對輔汽到暖風器的調(diào)節(jié)閥進行再調(diào)試后,使暖風器疏水擴容器疏水暢通,確保暖風器能及時投用。
SCR的加裝,不可避免地會帶來一些負面的影響,如造成空預器頻繁堵灰,使鍋爐的經(jīng)濟性下降,安全性降低。目前國內(nèi)的電廠對SCR的運行經(jīng)驗并不豐富,本文分析了空預器堵灰問題的原因,并就長興發(fā)電廠空預器堵灰的情況作出分析,給出了相應的措施和建議,為運行人員提供了一定參考。