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關于確保脫銷系統(tǒng)安全運行的安全技術措施

  
評論: 更新日期:2015年09月23日
300MW機組煙氣脫硝工程采用液氨法制備脫硝還原劑,選擇性催化還原法(SCR)作為脫硝裝置及配套系統(tǒng)改造。現(xiàn)SCR區(qū)脫硝系統(tǒng)已于2014年7月11日進入168試運,為保證脫硝系統(tǒng)今后在不同工況下安全、經(jīng)濟運行,特制定以下技術措施。
一、          正常運行中的控制措施
1、              SCR反應器進出口NOx及進出口氧量決定SCR脫硝效率,單臺機組的脫硝效率為單臺機組左、右側脫硝效率的平均值。所以SCR反應器進出口NOx、進出口氧量及氨逃逸率表計顯示故障時,要及時聯(lián)系檢修處理,同時向環(huán)保專工屈偉麗說明情況,避免考核。
2、              噴氨調門的調節(jié)控制:                                                                                            ⑴脫硝系統(tǒng)的進口NOx值和進口氧量值成對應關系:升負荷增加風量時,提前加大噴氨量;降負荷減少風量時,提前減少噴氨量,控制脫硝出口NOx在50-67mg/Nm3??刂瓶偱趴谠贜Ox在100mg/Nm3以下。                                                                          ⑵當噴氨調門在手動位時,開大噴氨調門時應緩慢,防止出現(xiàn)因瞬時噴氨量過大導致氨氣化器出力不夠導致氣氨溫度降低現(xiàn)象。                                                                 ⑶當出口CEMS表計在反吹時,出口NOx為反吹前的當前值,如果調門自動投入的情況下,設定值與當前值應相差不大,否則調門將一直開大或關小,這時應解除自動,手動進行調節(jié)。                                                                                                   ⑷當噴氨調門開度低于5%,出口NOx值低于20 mg/Nm3,聯(lián)系氨區(qū)值班員降低氨緩沖罐的壓力,使噴氨調門有調節(jié)的一定范圍。
3、              在實際運行中,當機組負荷低于70%時,省煤器出口煙溫可能會低于320℃。為保證脫硝裝置正常,鍋爐運行SCR反應器進口溫度低于320℃應采取如下措施:                                               ⑴當負荷降至80%時,密切關注省煤器出口煙溫(即脫硝裝置進口煙溫),此時如需停磨,應停運下層磨組,如四臺磨組運行,則保持B、C、D、E運行,如三臺磨組運行,則保持B、C、D運行。                                                                    ⑵如省煤器出口煙溫低于325℃,應適當提高氧量,一般保持在4%左右。                                                                 ⑶在保證爐內燃燒穩(wěn)定和主、再熱汽溫正常的前提下,可將燃燒器擺角和SOF風擺角上擺至30%左右。                                                                                                 ⑷二次風的配風應采用束腰形,必要時可將BC、CD、DE層二次風關至25%,SOF風可開三層甚至四層全開至60%左右(我廠60%爐膛出口氮氧化合物相對較低),如A磨未運行,可將AA開至100%。                                                           ⑸在保證爐內燃燒穩(wěn)定前提下,可適當提高運行磨組的一次風速在30米/秒,磨出口風溫可相應降低5至10℃,但最低不得低于60℃。                                                        ⑹每天爐本體吹灰工作時,不吹33至64號長吹灰器。                                                                            ⑺主汽壓相應降低可提高省煤器出口煙溫,但一般不要采用(影響經(jīng)濟性較大),除非主、再熱汽溫也較低,可采用此調整措施。                                                                  ⑻當SCR反應器進口溫度在320~330℃之間運行時,應聯(lián)系調度漲負荷,提高進口溫度;同時需要5小時以上恢復催化劑的活性(前提是反應器進口溫度持續(xù)在320℃以上),防止銨鹽的生成,造成催化劑堵塞。
4、              SCR反應器能承受運行溫度420℃(每次不小于5小時,一年不超過3次)的考驗,因此,當SCR反反應器入口溫度達410℃時必須采取的措施
加強鍋爐爐膛吹灰器吹灰,特別是短吹;
降低火焰中心,盡量使用下層磨組運行。
但當入口溫度達420℃時,應當果斷降低負荷,以保護脫硝催化劑。
5、              在脫硝同時也有副反應發(fā)生,如SO2氧化生成SO3,氨的分解氧化(>420℃)和在低溫條件下(<320°C )SO2與氨反應生成NH4HSO3。而NH4HSO3是一種類似于“鼻涕”的物質會附著在催化劑上,隔絕催化劑與煙氣之間的接觸,使得反應無法進行并造成下游設備堵塞。催化劑能夠承受的溫度不得高于427℃,超過該限值,會導致催化劑燒結。當煙氣SO2濃度高于最低或高噴氨溫度時,銨鹽極易生成,應立即采取措施提高或降低SCR反應器入口煙溫,避免在最低噴氨溫度下運行。
6、              SCR吹灰器運行管理:                                                                               ⑴SCR區(qū)布置有聲波和蒸汽吹灰器兩種。鍋爐引風機運行以后,及時將聲波吹灰器投入周期程控運行,引風機停運后方可把聲波吹灰器停運。                                                      ⑵蒸汽吹灰器暫定當反應器差壓達400Pa,每周一、四白班各吹灰一次。當反應器差壓達500Pa以上,每天白班吹灰一次。
7、              氨逃逸控制:通常在氨氣濃度1ppm以下時,硫酸氫銨生成量很少,故預熱器堵塞現(xiàn)象不明顯,如NH3逃逸增加到2 ppm,日本AKK的測試表明,預熱器在運行6個月,阻力約增加30%,如NH3逃逸增加到3 ppm,預熱器在運行6個月,阻力約增加 50%。這對風機的影響較大。特規(guī)定我廠正常運行中氨逃逸率控制在2.5ppm以下(若進行變動,另行通知)。
8、              氨區(qū)輔助蒸汽不間斷供應的管理:
如果氨區(qū)汽化器加熱蒸汽由天能電廠供應,各班在交接班前應確認輔助蒸汽正常,在輔助蒸汽系統(tǒng)設備投退或壓力變化時,及時與氨區(qū)聯(lián)系,冬季尤其注意,保證氨站輔助蒸汽系統(tǒng)運行正常。
 
二、          啟停過程中的控制措施
1、              煙氣在升溫過程中,應快速通過水和酸的露點溫度,不能中斷,否則將會引起催化劑活性不可逆轉的降低。SCR反應器進口的煙氣溫度低于水的露點溫度(50~60℃)的時間應越短越好。
2、              啟動時鍋爐應嚴格按下表控制升溫速度。
⑴升溫速率應小于45℃/h。
⑵空氣流量應大于25%MCR。
⑶應根據(jù)SCR出口煙溫判斷啟動升溫的下一步驟;升溫期間,如果煙溫突然升高,應停止升溫,保持目前溫度,直至溫度穩(wěn)定且CO濃度降低,然后,繼續(xù)下一步升溫步驟。
⑷溫度保持時間僅是常規(guī)時間,可根據(jù)實際情況改動。
3、              SCR反應器進口煙氣溫度達320℃,方可投入噴氨系統(tǒng),催化劑投入運行。
4、              停爐過程中停止噴氨后,應維持煙氣系統(tǒng)繼續(xù)運行30分鐘左右,使催化劑中殘留的氨全部參加反應,防止冷卻過程中銨鹽的形成。
5、              停爐過程中,在鍋爐爐膛全面吹掃后啟動脫硝蒸汽吹灰器,以清除催化劑表面積灰,避免催化劑暴露在煙氣中而逐漸降低活性。
6、              停爐后,催化劑冷卻過程中應盡快通過水和酸的露點溫度,可采用引風機快速冷卻。
三、          鍋爐出現(xiàn)MFT、輔機跳閘時的控制措施
       (1)脫銷停止噴氨后,應維持煙氣系統(tǒng)繼續(xù)運行30分鐘左右,使催化劑中殘留的氨全部參加反應,防止冷卻過程中銨鹽的形成。                                                  (2)啟動脫硝蒸汽吹灰器,以清除催化劑表面積灰,避免催化劑暴露在煙氣中而逐漸降低活性。                                                                                 (3)停爐后,用大于25%MCR的空氣量至少吹掃5分鐘。跳閘期間,燃料有可能落入到SCR裝置中,盡可能早用空氣將催化劑冷卻到50℃以下。
四、          鍋爐出現(xiàn)四管泄漏時,應采取以下措施,避免催化劑產(chǎn)生較大的壽命損耗:
(1)       泄漏不嚴重時,將運行方式切至“機跟爐”,DEH全開汽機調節(jié)汽門。同時請示值長降低負荷運行,并申請停爐。
(2)       泄漏嚴重時,無法維持運行時,應緊急停爐。
(3)       發(fā)生泄漏后,及時對汽水側進行疏水和泄壓操作,減少和終止煙氣中含濕量的增加;
(4)       要保證反應器進口煙氣或者空氣溫度不要太低,必要時可在爐膛投入燃料進行加熱或投入暖風器運行。
(5)       應用以下方法冷卻鍋爐:強制通風將煙氣溫度冷卻到120℃,降溫速率控制在60℃/min以內。然后自燃冷卻到50℃以下,檢查催化劑外觀。
注:編寫依據(jù):
《煙氣脫硝系統(tǒng)用催化劑的運行、維護和安全手冊》
《天能化工有限公司自備熱電廠2×300MW發(fā)電供熱機組煙氣脫硝改造工程操作運行說明(SCR區(qū))》
《天業(yè)2×300MW脫硝改造項目技術協(xié)議》
《天能化工有限公司自備熱電廠2×300MW發(fā)電供熱機組煙氣脫硝改造工程脫硝設計總說明》
 
                                                                  天能發(fā)電部
                                                               20147月14日
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