萊城電廠300 MW機組配套的1 025 t/h亞臨界壓力控制循環(huán)鍋爐,采用美國燃燒工程公司(CE)技術(shù)。該爐為單爐膛四角切向燃燒方式,由上海鍋爐廠有限公司制造,并配用沈陽重型機械廠制造的型號為BBD4062的雙進雙出鋼球磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)。第一臺機組自1999年移交試生產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定,2套制粉系統(tǒng)帶額定負荷運行(設(shè)計3套制粉系統(tǒng)帶鍋爐BMCR負荷,2套制粉系統(tǒng)帶額定負荷),達到了設(shè)計要求,創(chuàng)造了第一臺機組投產(chǎn)試運連續(xù)安全運行123天的好成績。到目前為止,全廠已安全生產(chǎn)達350天以上,無非計劃停運。
1 噴燃器運行中結(jié)焦現(xiàn)象
一個時期以來,因網(wǎng)上調(diào)峰需要,機組長期處在出力為150 MW低負荷情況下運行。由于對雙進雙出磨煤機運行的經(jīng)驗不足,在低負荷情況下,仍采用了設(shè)計制造說明書要求的2臺磨煤機雙進雙出帶4層噴燃器的燃燒制粉系統(tǒng)運行方式,起初并無異?,F(xiàn)象。但經(jīng)過一段時間后,在運行中發(fā)現(xiàn)第一層編號為A1-3、第三層編號為B2-2、B2-3的煤粉管壓力,逐漸升高了1~2kPa,噴燃器閘板門前溫度由50℃上升至100℃左右。經(jīng)判斷,噴燃器出現(xiàn)了結(jié)焦現(xiàn)象。
2 噴燃器結(jié)焦原因分析
初步分析認為,噴燃器結(jié)焦主要是因為機組在低負荷運行時,一次風風速偏低造成噴燃器局部積粉,又因煤粉細度偏細,使進入爐膛的煤粉著火點離噴燃器近而引起的。為進一步查明原因,對A、B磨煤機出粉管進行了一次風速測量。
測量結(jié)果表明:確實存在A1-3、B2-2、B2-3粉管風速偏低的問題。
3 處理措施
根據(jù)測試分析,2臺磨煤機帶4層噴燃器長期在低負荷情況下運行,粉管風速偏低造成局部積粉是噴燃器結(jié)焦的主要原因。為此,在不同工況下采取了如下不同的措施。
3.1 負荷在200 MW以上
負荷在200 MW以上時,保持2臺磨煤機雙進、雙出運行:
(1) A、B磨煤機或B、C磨煤機運行時,必須保持B磨煤機帶穩(wěn)定負荷,用A或C磨煤機進行調(diào)整,保持磨煤機每側(cè)一次風量在40~42 t/h。
(2) A、C磨煤機運行時,必須保持A磨煤機帶穩(wěn)定負荷,用C磨煤機進行調(diào)整,保持磨煤機每側(cè)一次風量在40~42 t/h。
3.2 負荷降至200 MW,還要繼續(xù)降負荷。負荷降至150~200 MW時,仍保持2臺磨運行,但需一臺磨煤機半磨運行,具體要求如下:
(1) A、B磨煤機運行時,必須保持B磨煤機帶穩(wěn)定負荷,并保持B磨煤機每側(cè)一次風量在40~42 t/h。A磨保留A2側(cè)半磨單進、單出運行,并用A磨進行調(diào)整,保持磨煤機單側(cè)一次風量在40~42 t/h。要注意監(jiān)視和檢查不運行側(cè)分離器的入口溫度,應(yīng)低于旁路風溫度,出口溫度低于75℃。
(2) B、C磨煤機運行時,必須保持B磨煤機帶穩(wěn)定負荷,并保持B磨煤機每側(cè)一次風量在40~42 t/h。C磨保留C1側(cè)半磨單進、單出運行,并用C磨進行調(diào)整,保持磨煤機單側(cè)一次風量在40~42 t/h。要注意監(jiān)視和檢查不運行側(cè)分離器的入口溫度,應(yīng)低于旁路風溫度,出口溫度低于75℃。
(3) A、C磨煤機運行時,必須保持A磨煤機帶穩(wěn)定負荷運行,并保持A磨煤機每側(cè)一次風量在40~42 t/h。C磨保留C1側(cè)半磨單進、單出運行,并用C磨進行調(diào)整,保持磨煤機單側(cè)一次風量在40~42 t/h。要注意監(jiān)視和檢查不運行側(cè)分離器的入口溫度應(yīng)低于旁路風溫度,出口溫度低于75℃。
3.3 負荷降至150 MW以下時,保持一臺雙進雙出磨煤機運行。
3.4 低負荷運行時,若發(fā)現(xiàn)火焰檢測器頻閃或不亮時,要立即聯(lián)系熱控人員對火焰檢測器進行檢查,并就地檢查燃燒器的燃燒情況,與其它燃燒器燃燒情況相比較,以便判斷燃燒情況。燃燒不穩(wěn)時,應(yīng)投油助燃。
3.5 低負荷運行時,磨煤機出口溫度維持在75℃,并注意監(jiān)視煤粉管的壓力及其它參數(shù)的變化。
通過采取以上措施,較好地解決了機組在低負荷運行時,鍋爐燃燒不穩(wěn)和噴燃器結(jié)焦的問題。(尚玉華 孫向峰)