摘??? 要
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?? ??本文通過對低溫液體充裝損耗的分析,發(fā)現(xiàn)造成充裝損耗大的因素有十個方面,針對這十方面因素一一查找根源,并請教專家。對充裝設(shè)施作出了改進,結(jié)合實際操作,多次修改了充裝操作規(guī)程,反復(fù)進行試驗。最后通過統(tǒng)計實施前后的數(shù)據(jù),充分證明在大家的共同努力下,降低了低溫液體的充裝損耗。
關(guān)鍵詞:低溫液體,液體泵,槽車,杜瓦瓶,高壓充裝
第1章?前?言
隨著液體市場競爭日趨激烈,全液體空分裝置生產(chǎn)的液氮、液氧、液氬其利潤空間越來越小。因此,如何進一步降低生產(chǎn)成本,減少浪費是每一個低溫液體生產(chǎn)企業(yè)必須考慮的問題,而其中的液體充裝時間長、損耗大是一重要因素。
我公司現(xiàn)有的KZONAr-4000Y/1000Y(8000)/135Y型全液體空分裝置一套,設(shè)計日液氧產(chǎn)量在150噸左右,液氮產(chǎn)量在50噸左右,液氬產(chǎn)量在5噸左右。但在實際操作中發(fā)現(xiàn),隨著對外充裝量的增加,產(chǎn)量會相應(yīng)減少。每日液體產(chǎn)量計算公式:
液體產(chǎn)量=(期末罐存量-期初罐存量)+充裝量
從此公式可以看出:實際上算出的是凈產(chǎn)量,沒有考慮低溫液體罐的日蒸發(fā)損耗和液體充裝損耗。根據(jù)表1統(tǒng)計的今年11月1日~7日液氧產(chǎn)量和充裝量數(shù)據(jù)明顯看出,液氧對外充得越多,產(chǎn)量就越少。
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日?期 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 |
產(chǎn)?量 | 150.64 | 153.08 | 154.78 | 152.38 | 149.34 | 148.64 | 148.96 |
充裝量 | 148.94 | 125.18 | 96.68 | 143.21 | 148.31 | 196.64 | 150.36 |
表1 1月1日~7日液氧產(chǎn)量和充裝量表
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第2章?充裝損耗大的原因分析及改進措施
2.1液體充裝自流放空損耗大
1000m3液氧儲槽原先只在一個充裝口安裝了型號為BP-24/90、位號為NP1701液氧泵,另一個充裝口是自流。很明顯自流速度慢、損耗大。充裝的液氧由于吸收環(huán)境、充裝軟管及槽車的熱量引起部分液氧汽化,造成槽車內(nèi)壓力升高,無法順利充裝槽車,槽車必須打開放空閥,不斷卸壓放空,才能保證充裝暢通。充裝10噸的液氧,一般需要1個多小時,充裝損耗率高達10%。
改進措施:槽車都實行高壓充裝
在2#充裝口也安裝一臺型號為BP-40/70、位號為NP1702液氧泵,將自流改為高壓充裝。利用液體泵將低溫液氧貯槽內(nèi)的液氧增壓充入槽車,充裝壓力可達1.1MPa,實行高壓充裝。這種高壓原理是:低溫液體的飽和溫度隨著其壓力的升高而升高。在忽略外界熱傳遞的情況下,來自低溫液氧貯槽的低壓飽和液氧經(jīng)泵加壓后充入槽車,成為過冷液體,具備一定的過冷度。
同時,在充裝前,槽車不必卸壓,原有的過熱蒸汽被高壓過冷的液氧冷凝為液氧,所以在充裝過程中,槽車內(nèi)壓力不會太高,直至充裝結(jié)束。用這種方法,槽車排放閥不需要打開,可實現(xiàn)無排氣充裝。用液體泵提壓充裝損耗降至4%左右。?
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壓力(KPa,絕壓) | 飽和溫度(℃) |
0(常壓) | -182.75 |
100 | -175.65 |
200 | -170.95 |
300 | -167.25 |
400 | -164.25 |
500 | -161.65 |
600 | -159.35 |
700 | -157.25 |
800 | -155.35 |
900 | -153.55 |
1000 | -151.55 |
1100 | -150.45 |
1200 | -148.95 |
1300 | -147.65 |
1400 | -146.35 |
1500 | -145.05 |
表2 氧組分壓力對應(yīng)的飽和溫度點表
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2.2大流量液體泵優(yōu)越性未得到體現(xiàn)
在充裝過程中,操作人員發(fā)現(xiàn):2號液氧泵流量雖比1號大,充裝速度并沒有明顯提高(1號流量是24 m3/h,2號流量是40 m3/h),分析是2號泵出口管徑小,雖然泵后壓力較高,但受到局部阻力,壓力有所降落,無法提高充裝速度。
改進措施:設(shè)置兩個充裝口
于是再次改造,將2號液氧泵充裝口改為兩個充裝口,如果一輛槽車正在充裝時,后來的槽車直接連接到另一個充裝口,并在每個充裝口前加截止閥控制,無需停泵后再接另一輛槽車,兩輛槽車可以同時充裝,既節(jié)省了預(yù)冷時間,又提高了充裝速度,充裝損耗明顯降低,兩輛槽車同時充裝損耗率能降為2%。
2.3槽車液體罐壓力高
??? 槽車液體罐壓力高,而泵后壓力是一定的,那么壓差就會減小,自然會降低充裝速度。
改進措施:將泵后吹除閥安置在止回閥后
將2號液氧泵閥門設(shè)置在1號泵的基礎(chǔ)上又作了改進,將泵后吹除閥安置在止回閥后,預(yù)冷液氧泵的同時,泵后送出閥不要打開,將槽車底部進液閥和泵后吹除閥打開,利用槽車的殘余氧氣預(yù)冷充裝軟管,同時將槽車內(nèi)的壓力降低,這樣壓差增加,充裝速度能相應(yīng)提高,也能降低充裝損耗。
2.4預(yù)冷液體泵液體損耗大
改進措施:回收氣體,減少放空量
充裝工剛開始在預(yù)冷液體泵時,不敢打開回氣閥,怕造成低溫液體貯槽壓力急劇上升。因此,在預(yù)冷前期排放了大量的蒸發(fā)氣,甚至將預(yù)冷泵的液體直接從泵后吹除閥排掉,造成很大的浪費。后通過實踐發(fā)現(xiàn),在預(yù)冷時,先不要著急打開回氣閥,特別是每天首次充裝,管道及泵體是熱的,一旦進低溫液體會瞬間汽化,必須先將泵后的吹除閥打開,發(fā)現(xiàn)有液體噴出立即關(guān)閉吹除閥、微開回氣閥,將預(yù)冷泵的液體回到液體罐,在開回氣閥前一定要先通知中控人員,提醒他們密切關(guān)注貯槽的壓力,一般開始可將放空閥手動全開,等液體罐內(nèi)壓力穩(wěn)定后再投入自動。
2.5充裝過程中泄漏量比較大
充車沒有過多久,發(fā)現(xiàn)液氮泵和液氧泵密封氣排放管預(yù)冷時就噴液,運轉(zhuǎn)時噴液更嚴重。廠家來人檢查確定是機械密封靜環(huán)損壞,分析原因可能有三點:一是預(yù)冷時間短;二是進口壓力低;三是密封氣不干凈。
改進措施:在泵前安裝壓力表和過濾器
于是又在泵前安裝了壓力表,在同時充裝兩輛槽車時,不能將兩個送液閥全開,閥門開度根據(jù)泵前壓力來控制,泵后壓力作為參考,泵前壓力必須大于0.05 MPa,泵后壓力控制在0.9~1.1 MPa。另外,每天首次充裝預(yù)冷泵的時間不少于15分鐘。同時在泵前密封氣管道上加了過濾器,確保密封氣的清潔。