根據(jù)公司統(tǒng)一安排,5月9日凌晨1時(shí)30分起,煉鋼廠開(kāi)始進(jìn)行以2#轉(zhuǎn)爐更換爐襯、底吹改造為主線的計(jì)劃?rùn)z修。至5月11日20時(shí)28分2#爐下槍吹煉,本次檢修歷時(shí)66小時(shí)58分,比原計(jì)劃84小時(shí)提前17小時(shí)2分順利完成。本次計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)目34項(xiàng),已全部完成,計(jì)劃完成率100%,完成計(jì)劃外項(xiàng)目5項(xiàng)?,F(xiàn)就本次檢修工作總結(jié)如下:
一、 嚴(yán)抓細(xì)管,實(shí)現(xiàn)安全無(wú)事故
本次檢修的特點(diǎn)是時(shí)間緊、項(xiàng)目多、范圍廣。因此廠部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次檢修高度重視,認(rèn)真安排,精心布置,尤其安全工作作為重中之重,在前期準(zhǔn)備會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)越是忙越要嚴(yán)格執(zhí)行安全制度、落實(shí)安全措施,提高作業(yè)人員的安全意識(shí),各單位的負(fù)責(zé)人要逐條逐項(xiàng)確定人員安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和安全措施,做到心中有數(shù)、忙而不亂。最終,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力下,順利完成了本次檢修任務(wù),實(shí)現(xiàn)了安全無(wú)事故的目標(biāo)。
二、 精心組織,確保工期無(wú)延誤
在公司召開(kāi)檢修協(xié)調(diào)會(huì)后,煉鋼廠在5月6日、8日兩次召開(kāi)由廠領(lǐng)導(dǎo)、各車(chē)間科室負(fù)責(zé)人、兩家外協(xié)單位參加的檢修專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議,對(duì)于檢修時(shí)間安排、技術(shù)要求、安全措施、前期籌備等內(nèi)容多次進(jìn)行部署、交流、溝通確認(rèn)。目的就是確??偣て诓怀^(guò)3.5天。本次檢修,主線工作完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)如下:
項(xiàng)目名稱(chēng)
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起止時(shí)間
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占用主工期時(shí)間
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計(jì)劃時(shí)間
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實(shí)際時(shí)間
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停爐、拆爐
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9日1時(shí)30分~14時(shí)50分
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8小時(shí)
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13小時(shí)20分
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底吹氣源管道碰頭、打壓
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9日7時(shí)~9時(shí)
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2小時(shí)
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0
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爐底開(kāi)孔、配管、砌筑;爐身開(kāi)孔、配管
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9日14時(shí)50分~10日11時(shí)
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36小時(shí)
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20小時(shí)10分
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爐身砌筑
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10日11時(shí)~11日12時(shí)
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36小時(shí)
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25小時(shí)
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爐底回裝
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11日12時(shí)~15時(shí)40分
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4小時(shí)
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3小時(shí)40分
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爐底配管、配槍
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11日15時(shí)40分~19時(shí)17分
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8小時(shí)
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4小時(shí)37分
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加上烘爐時(shí)間1小時(shí)11分,本次檢修總共用時(shí)66小時(shí)58分,比原計(jì)劃提前17小時(shí)02分完成。
三、 利用本次計(jì)劃?rùn)z修,全面提升設(shè)備性能
底吹改造,是本次檢修的重點(diǎn)項(xiàng)目,底吹系統(tǒng)投用后,必將優(yōu)化煉鋼工藝,顯著提高鋼水質(zhì)量、降低脫氧劑的消耗量,提高合金的收得率,降低鋼鐵料消耗,為低碳、超低碳品種的開(kāi)發(fā)創(chuàng)造更加有利的條件。
9日當(dāng)天,雙線停產(chǎn)是解決無(wú)法利用生產(chǎn)間隙進(jìn)行的檢修項(xiàng)目的利好時(shí)機(jī)。因此,煉鋼廠利用這次機(jī)會(huì)完成了西門(mén)氮?dú)饪偣芰髁坑?jì)安裝、渣跨煤氣盲板閥更換、風(fēng)機(jī)房?jī)舡h(huán)水管補(bǔ)焊等工作。另外,所有電氣設(shè)備除塵、1#、2#轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)清理、2#轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)稀油站換油、1#、2#連鑄濁環(huán)水池清理等工作,從根本上排除設(shè)備隱患,減少設(shè)備故障。
本次檢修,計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)目34項(xiàng),全部完成,計(jì)劃完成率100%,另外完成混鐵爐傾動(dòng)更換軸瓦、連鑄濁環(huán)水池清理、澆鑄跨2#主鉤吊鉤組、定滑輪更換、氧槍水池補(bǔ)水閥門(mén)更換等計(jì)劃外項(xiàng)目5項(xiàng)。
四、 存在問(wèn)題和不足
本次檢修總體來(lái)說(shuō)較為順利,但絕對(duì)稱(chēng)不上圓滿(mǎn),因?yàn)樵跈z修過(guò)程中仍存在很多不足之處:
1、 本次檢修主工期相比計(jì)劃提前了17個(gè)小時(shí)。與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精心組織、24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)盯守及作業(yè)人員不懈努力息息相關(guān),但很大程度上也暴露出我們檢修工作計(jì)劃不夠縝密,對(duì)于工作量的掌握還不夠熟悉,導(dǎo)致計(jì)劃時(shí)間與實(shí)際時(shí)間存在不小的誤差;
2、 9日6時(shí)許,連鑄車(chē)間在吊運(yùn)連澆小車(chē)過(guò)程中,由于吊索選用不當(dāng),作業(yè)前沒(méi)有充分確認(rèn),造成鋼絲繩斷絲,連澆小車(chē)卡在軌道上險(xiǎn)些墜落的險(xiǎn)肇事故;
3、 洗爐效果不理想,導(dǎo)致?tīng)t身拆除沒(méi)能按計(jì)劃完成,比原計(jì)劃延遲約5個(gè)小時(shí);
4、 爐底回裝時(shí),軌道變形,軌距變窄,爐底車(chē)無(wú)法就位。由于事先沒(méi)有考慮周全,只能臨時(shí)搶修,利用千斤頂撐開(kāi)道軌,耗費(fèi)時(shí)間1小時(shí)。
五、 總結(jié)
通過(guò)本次檢修,我們認(rèn)識(shí)到安全工作是重中之重,無(wú)論何時(shí)何地都不可掉以輕心;對(duì)于工作計(jì)劃安排,要精益求精,有擔(dān)當(dāng),有挑戰(zhàn)精神,只有自我加壓才會(huì)有進(jìn)步、有突破;前期籌備過(guò)程要充分考慮工作中必然、偶然存在的困難,并落實(shí)解決方案??傊ㄟ^(guò)本次2#爐爐襯更換、底吹改造工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和吸取教訓(xùn),今后1#爐爐襯更換、底吹改造工作會(huì)更精準(zhǔn)、更高效。
煉鋼廠設(shè)備科
2014-5-17