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燒結(jié)煙氣低溫SCR脫硝技術(shù)半工業(yè)化試驗(yàn)

作者:康建剛 李強(qiáng)等  來源:《環(huán)境工程》 
評論: 更新日期:2020年09月20日

摘要

隨著鋼鐵企業(yè)超低排放政策的實(shí)施,行業(yè)亟需經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)方案。由于燒結(jié)煙氣的特殊性,NOx超低排放改造仍存在一定的技術(shù)瓶頸。在燒結(jié)煙氣活性炭法脫硫脫硝裝置后進(jìn)行了25000 m3/ h低溫SCR脫硝半工業(yè)化試驗(yàn),結(jié)果表明:活性炭法耦合低溫SCR脫硝工藝組合方案優(yōu)勢明顯,活性炭法為低溫SCR脫硝提供了優(yōu)異的低硫、低塵環(huán)境,150℃的煙氣溫度下脫硝效率為85%左右,135℃的煙氣溫度下脫硝效率為65%~70%;活性炭法后煙氣中粉塵具有質(zhì)輕、粘附性強(qiáng)的特點(diǎn),聲波吹灰+壓縮空氣吹灰的組合吹灰方式吹灰效果良好;低溫下氨的吸脫附特征明顯,工程控制中為防止氨逃逸超標(biāo)需嚴(yán)格控制煙氣溫度及噴氨量。

關(guān)鍵詞:燒結(jié)煙氣;脫硝;低溫 SCR;半工業(yè)化試驗(yàn)

引言

2018年5月7日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案》征求意見稿,明確提出鋼鐵行業(yè)燒結(jié)煙氣超低排放指標(biāo):在基準(zhǔn)含氧量16%條件下,顆粒物、SO2、NOx小時(shí)均值排放濃度分別≤10,35,50 mg / m3,鋼鐵行業(yè)迎來“史上最嚴(yán)”的排放標(biāo)準(zhǔn),加速了鋼鐵企業(yè)超低排放改造進(jìn)程。

就目前燒結(jié)煙氣凈化市場而言,脫硫、除塵工藝已較為成熟,實(shí)現(xiàn)顆粒物及 SO2超低排放指標(biāo)壓力較小,在技術(shù)路線上也有諸多選擇,而脫硝技術(shù)仍處于起步階段,實(shí)現(xiàn)脫硝超低排放,企業(yè)將承受較大壓力。

企業(yè)將面臨以下新挑戰(zhàn):

1) 由于過去幾年,脫硝排放標(biāo)準(zhǔn)寬松,鋼鐵行業(yè)長期執(zhí)行 300 mg/m3的排放限值,無脫硝設(shè)施也能基本滿足排放標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致脫硝設(shè)施覆蓋率低,據(jù)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)約 90%的燒結(jié)機(jī)未安裝脫硝設(shè)備,導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)儲備不足。

2) 由于燒結(jié)煙氣排放溫度處于 90~150 ℃,而目前電力行業(yè)使用的中 高 溫 脫 硝 催 化 劑 的 工 作 溫 度 通 常 為 300 ~400 ℃ ,鋼鐵行業(yè)難以直接進(jìn)行技術(shù)移植,而煙氣再加熱將大大增加投資成本,增加系統(tǒng)能耗和操作費(fèi)用。

3) 目前行業(yè)內(nèi)以煙氣再加熱的中高溫SCR脫硝技術(shù)和活性炭催化脫硝的技術(shù)路線為主,這兩種技術(shù)路線都存在一定的技術(shù)缺陷: 煙氣再加熱導(dǎo)致系統(tǒng)能耗偏高以及活性炭脫硝效率有限,導(dǎo)致兩種方法大面積推廣應(yīng)用受限。

從燒結(jié)煙氣實(shí)際排煙溫度來看,低溫SCR被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)脫硝超低排放目標(biāo)最有前景的技術(shù)手段之一。

燒結(jié)煙氣低溫SCR脫硝具有以下優(yōu)點(diǎn):

1) 低溫下可實(shí)現(xiàn)脫硝,燒結(jié)煙氣僅需少量或無需設(shè)置再加熱裝置,設(shè)備體積大幅縮減,能耗大大降低。

2) 脫硝設(shè)施布置不受溫度限制,可布置于除塵、脫硫后,無需對原煙氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行改動,安裝簡便,適應(yīng)性強(qiáng)。

3) 脫硝設(shè)施布置于低塵、低硫的原煙氣凈化系統(tǒng)尾部,無催化劑堵塞、磨損、微量金屬元素污染、SO2中毒等問題,維護(hù)成本低,使用壽命長。

低溫SCR脫硝優(yōu)勢明顯,但低溫下SCR催化劑抗水、抗硫的問題仍未得到有效的解決,低溫SCR脫硝缺少成熟可靠的工程案例。低溫SCR脫硝技術(shù)應(yīng)用前景廣闊,鋼鐵企業(yè)超低排放改造成功與否直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展,而超低排放改造的重點(diǎn)是脫硝,因此,解決低溫SCR脫硝的工程難題意義重大。為了實(shí)現(xiàn)燒結(jié)煙氣中 NOx的超低排放,中冶長天國際工程有限責(zé)任公司聯(lián)合山西太鋼不銹鋼股份有限公司共同開展了鋼鐵燒結(jié)煙氣低溫SCR脫硝半工業(yè)化試驗(yàn)研究。

1 項(xiàng)目概況

項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為太鋼不銹煉鐵廠三燒結(jié)活性炭法脫硫脫硝設(shè)施旁,煙氣取自活性炭法脫硫后凈煙氣煙道,取氣量為25000 m3/ h,在引風(fēng)機(jī)作用下,煙氣通過蒸汽換熱器,經(jīng)噴氨、煙氣整流器混合均勻后進(jìn)入反應(yīng)器本體,煙氣中的NOx在三層催化劑的催化作用下與NH3發(fā)生還原反應(yīng)生成N2達(dá)到脫硝的目的,凈化后的煙氣再返回至凈煙氣煙道排放,每層催化劑均設(shè)有壓縮空氣進(jìn)行吹灰,由于入口粉塵量較小,系統(tǒng)不設(shè)置灰斗,吹灰后的煙塵可隨煙氣流動帶出系統(tǒng),試驗(yàn)工藝流程如圖1所示。

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圖 1 低溫SCR脫硝半工業(yè)化試驗(yàn)研究工藝流程

燒結(jié)原煙氣經(jīng)過活性炭法脫硫脫硝系統(tǒng)后,進(jìn)入SCR 脫硝系統(tǒng)的煙氣條件( 實(shí)際氧) 如表 1 所示,低硫、低塵的環(huán)境為低溫SCR創(chuàng)造了優(yōu)異的反應(yīng)條件,尤其在顆粒物<10 mg/m3、SO2< 35 mg / m3超低排放要求的背景下,除塵+脫硫+脫硝的組合工藝將是實(shí)現(xiàn) NOx超低排放很有前景的技術(shù)方案之一。

表 1SCR系統(tǒng)入口煙氣條件

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2 試驗(yàn)結(jié)果

2. 1 脫硝情況

2019 年 1 月中旬開始,SCR 脫硝中試系統(tǒng)投入運(yùn)行,煙氣通過蒸汽換熱器升溫至 150 ℃左右后穩(wěn)定12 h,然后按氨氮摩爾比 = 1:1 噴入氨氣,如圖 2 所示,初始脫硝效率約 70%,隨著試驗(yàn)進(jìn)行,系統(tǒng)脫硝效率緩慢提高,約 12 h 后系統(tǒng)達(dá)到約 85%的穩(wěn)定脫硝率。在 150 ℃ 的煙氣溫度條件下,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行200 h,在此期間在線煙氣分析儀由于環(huán)境溫度較低多次報(bào)故障,數(shù)據(jù)記錄出現(xiàn)中斷,在分析儀故障期間采用 testo 350 手持便攜式煙氣分析儀間隔 2 h 測試一次數(shù)據(jù),測得脫硝效率在 80% ~ 90%,出口 NOx滿足超低排放指標(biāo)。

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圖 2SCR系統(tǒng)在 150 ℃煙氣溫度下的脫硝效率

為驗(yàn)證燒結(jié)煙氣在不加熱狀態(tài)下能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫硝,另外,考慮到燒結(jié)煙氣中水分較高,為防止水汽冷凝影響催化劑工作,低溫SCR系統(tǒng)保持在 135 ℃的煙氣溫度下運(yùn)轉(zhuǎn),噴氨后約 12 h 的脫硝效率穩(wěn)定在 65%~70%左右。在 135 ℃的煙氣溫度條件下,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行 70 h 的煙氣溫度及脫硝效率如圖 3 所示,出口 NOx濃度在 50 mg/m3左右。

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圖 3SCR系統(tǒng)在 135 ℃煙氣溫度下的脫硝效率

2. 2 系統(tǒng)壓降情況

圖 4 為SCR系統(tǒng)開機(jī)后煙氣量變化及系統(tǒng)阻力( 煙氣經(jīng)催化劑前后) 的歷史曲線,煙氣量隨阻力增加而減小,經(jīng)過約 2 周時(shí)間,煙氣量由初始的 25000m3降至 22000 m3左右,催化劑前后壓差由 600 Pa 增加至 900 Pa,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,在調(diào)整風(fēng)門開度及電機(jī)頻率后煙氣量恢復(fù)至 25000 m3,同時(shí),壓差值增加至1000 Pa 左右。通煙氣后,系統(tǒng)壓降( 第一層催化劑入口壓力與第三層催化劑出口壓力之差: P1-P4) 基本以固定斜率緩慢增加,第 9 天起系統(tǒng)開始噴氨,阻力基本上仍以固定斜率增加,兩個(gè)小的突變點(diǎn)對應(yīng)調(diào)整煙氣量至 25000 m3; 第一層催化劑前后壓差( P1-P2)變化( 280 Pa→820 Pa) 是導(dǎo)致壓差變大的主要原因,而第二層催化劑前后壓差( P2-P3) 和第三層催化劑前后壓差( P3-P4) 幾乎呈穩(wěn)定狀態(tài),分別在 140 ~ 280 Pa和 190~300 Pa,與設(shè)計(jì)值相符??梢姡瑖姲辈⑽磳煔庾枇ι蠞q產(chǎn)生影響,煙氣中粉塵累積是造成阻力增加的主因,煙氣中顆粒物被第一層催化劑截留后,僅靠壓縮空氣吹灰難以脫除,吹灰效果不理想導(dǎo)致系統(tǒng)阻力持續(xù)上升。

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圖 4 系統(tǒng)通煙氣后催化劑前后壓差變化情況

由于壓差的變化遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,將SCR系統(tǒng)進(jìn)行停機(jī)檢修,并對系統(tǒng)積灰情況進(jìn)行排查,經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)每層催化劑上方鐵絲網(wǎng)均有不同程度的灰沉積,尤其以第一層催化劑積灰最為明顯,而系統(tǒng)出口煙道內(nèi)壁光滑無積灰,如圖 5 所示。由于吹灰管路覆蓋面積有限,吹灰僅對管路下方積灰清除有效,而未覆蓋的鐵絲網(wǎng)處積灰較明顯,說明單管路吹灰設(shè)計(jì)不能滿足系統(tǒng)的吹灰要求,推測雖然入口粉塵絕對量較小,但粉塵以質(zhì)輕、粘附性強(qiáng)的活性炭粉為主,吹灰方式的選取需要特別注意; 系統(tǒng)出口煙道無積灰,說明瞬時(shí)清灰后,粉塵可以隨煙氣排出系統(tǒng)。

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圖 5SCR系統(tǒng)催化劑( 圖左) 及出口煙道( 圖右) 積灰情況

鑒于吹灰不徹底的現(xiàn)狀,對SCR系統(tǒng)進(jìn)行了聲波吹灰器的加裝以及原有壓縮空氣清灰管路的改造,改造后每層催化劑上層均設(shè)置一套聲波吹灰裝置,且在原有 9 路壓縮空氣吹灰管路下各增加一列 T 型支管,各支管開一定數(shù)量的小孔,保證壓縮空氣吹掃面積覆蓋整層催化劑,解決吹灰面積有限的問題,改造實(shí)物如圖 6 所示。

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圖 6SCR系統(tǒng)增設(shè)聲波吹灰器及壓縮空氣吹灰改造實(shí)物

吹灰改造完成后,效果顯著,圖 7 為系統(tǒng)運(yùn)行650 h 催化劑前后壓差變化情況,可見吹灰改造后壓差控制較為理想,僅在 150~200 h 時(shí)間段調(diào)整煙氣量后壓差增加至 920 Pa 左右,壓縮空氣吹灰后,壓差降至 800 Pa 左右,并達(dá)到較長期的穩(wěn)定,說明聲波吹灰+壓縮空氣組合吹灰的效果明顯,同時(shí)也可推測在低硫、低塵、低溫的環(huán)境下系統(tǒng)生成的硫銨有限,為進(jìn)一步開展低溫下SCR試驗(yàn)創(chuàng)造了條件。

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圖 7 系統(tǒng)吹灰改造后催化劑前后壓差變化情況

2. 3 系統(tǒng)氨逃逸

試驗(yàn)期間,出口氨逃逸設(shè)計(jì)值為 3 ppm 以內(nèi),但試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)升溫降溫過程中氨逃逸值出現(xiàn)較大波動導(dǎo)致出口氨難以控制。圖 8 所示為煙氣溫度調(diào)整與氨逃逸值歷史數(shù)據(jù),可見,煙氣溫度升高后,氨逃逸值瞬間變大,煙氣溫度降低,氨逃逸值立即降低,煙氣溫度與出口 NH3濃度相關(guān)性較好。這可能是因?yàn)榈蜏叵路磻?yīng)器及管道對 NH3的吸附作用明顯,導(dǎo)致溫度升高后氨大量脫附。因此,當(dāng)系統(tǒng)開機(jī)與或停機(jī)檢修時(shí)需要注意脫硝效果的滯后期以及系統(tǒng)內(nèi)殘留氨的充分釋放,另外,需要嚴(yán)格控制煙氣溫度的變化及噴氨量。

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圖 8SCR系統(tǒng)煙氣溫度調(diào)整及氨逃逸歷史曲線

3 結(jié) 論

1)低硫、低塵環(huán)境下,低溫SCR脫硝表現(xiàn)出較好的NOx脫除能力,活性炭法+低溫SCR有望成為燒結(jié)煙氣超低排放改造經(jīng)濟(jì)可行的方案之一。

2) 低溫下SCR反應(yīng)對環(huán)境的要求嚴(yán)苛,可繼續(xù)探索低溫高硫環(huán)境下催化劑抗 SO2、抗 H2O 中毒能力及機(jī)理等,不斷完善低溫SCR應(yīng)用基礎(chǔ)科研工作。

3) 活性炭法耦合低溫SCR工藝,對于具有質(zhì)輕、粘附性強(qiáng)等特點(diǎn)的活性炭粉,聲波吹灰+壓縮空氣吹灰可作為一種較優(yōu)的吹灰組合工藝。

4) 低溫下SCR系統(tǒng)對 NH3的吸脫附作用明顯,煙氣溫度波動導(dǎo)致 NH3逃逸的變化顯著,工程控制中需嚴(yán)格控制噴氨量和煙氣溫度。

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