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振動放礦機的應用和改造

  
評論: 更新日期:2015年03月12日

五礦邯邢礦業(yè)北洺河鐵礦自建礦以來,溜井放礦設備經歷了單臺板振動型放礦機,簡單雙臺板振動型放礦機,到結合本礦實際改進更加適應的雙臺板振動放礦機等過程。本文根據該礦的生產組織工藝和方法,重點介紹溜井放礦設備振動放礦機的引入和有效的改進方法。
    在北洺河鐵礦井下生產當中,開采出的礦石倒入預先設置好的溜井,最終匯集后至主溜井提升到地表,完成一次井下采礦循環(huán)。振動臺板以一定角頻率振動后,可使礦石被穩(wěn)定連續(xù)排放出溜井,避免了卡塊、結拱、堆滯和跑礦現象發(fā)生。不僅有效改善了溜井放礦效率,同時提升了生產力。    該礦2000年開始引入ZZ-6型單臺板振動型放礦機,以實現可控制放礦。至今已在-110m運輸水平的礦石溜井中采用了此類型振動放礦機。
    2005年開始引入ZDFK雙臺板振動放礦機技術,并在-110m水平溜井安裝試驗。試驗運行中發(fā)現一些問題,1放礦速度慢;2礦車裝滿系數低;3放礦口偏小;4臺面礦石分布不均勻;5主梁易斷裂。
    本文針對ZZ-6以及ZDFK單、雙板振動放礦機在北洺河鐵礦的應用以及后續(xù)技術改造、優(yōu)化設計等方面將做詳盡介紹和理論分析,提出解決方案,表述實際效果。
    ZZ-6振動放礦機
    1.1 底板的臺面傾角α
    臺面傾角α是振動放礦的關鍵因素。增大傾角可加大放礦能力,但角度過大將導致降低礦物的穩(wěn)定性,易造成跑礦。α一般為10º~20º。但根據干燥、潮濕的不同程度應合理調整臺板傾角,故取α=11º。
    1.2 眉線高度h
    眉線高度對放礦能力影響較大,屬首選參數。在實踐中h由要求放出的大塊尺寸d和出礦口的大塊通過系數k來決定,k=1.6~2.5,取h1200mm。
    1.3 通過口高度h1
    h1=2dsinφ/tgδ′ 該礦d=600mm、δ′=40°、φ=60°
    故h1=1238.65 mm
    1.4 振動臺面埋設深度l
    振動臺板埋設深度l也是一個重要的參數。確定l值應兼顧眉線至不動礦堆坡面的垂直距離。該礦振動放礦機的埋設深度l取900 mm。
    實際測算:la=(h1cosα-hcosφ)/sin(φ-α)=816.07mm
    計算值肯定了取值的合理性。
    1.5 眉線角、臺板
    長度L、臺板工作寬度B以及眉線角δ是一組關系到放礦安全性的重要參數。取δ=40°,L=3200 mm,B=1500mm。
    L=(La+Lb)/cosα
    式中:Lb=2355.84mm
    L=3231.37mm
    取L=3200mm
    考慮兩次對車,故取B=1500mm
    總之ZZ-6振動放礦機有效地改善了溜井放礦條件,提升了-110m水平的運輸能力。但是單臺板振動放礦機配套的溜井狀況也只能降至約-230m水平的生產組織,后續(xù)投用的深溜井放礦將由雙臺板振動放礦機來完成。
    ZDFK雙臺板振動放礦機
    2.1 雙臺板振動放礦機為兩個單臺板振動放礦機的組合。具有出礦能力大、兩個臺板可同時或分別工作等優(yōu)點,適合出礦量大的主要溜井。
    2.2 雙臺板振動放礦機設計理論基礎
    2.2.1 臺板傾角α
    梅山鐵礦設計取l5°,但因該礦礦石較粘結,取16°30′。
    2.2.2 眉線高度h
    h= K d,為了保證出礦口的流暢,K=1.6~2.2為宜,取K=2。d為礦石最大直徑,該礦d=700mm
    代入式:h=1400mm
    2.2.3 眉線角δ
    眉線角δ比自然安息角小5°~8°,取δ=40°
   2.3 雙臺板振動放礦機應用的幾點不足及改造:
    2.3.1 溜井臺板底梁設計
    臺板面積大、振源集中,而且傳遞面小,造成激振力傳送和釋放效果差,會導致臺板底梁被振斷,影響生產。
    2.3.1.1 設計過程
    隨著生產任務量提高,溜井臺板存在的缺陷愈加明顯,工作臺板疲勞斷裂失效發(fā)生的可能性劇增。改造后在舊底梁上增加一道過渡保護梁,效果非常明顯。
    2.3.1.2 使用后的實際效果
    振動臺板使用壽命延長,振動電機損壞數量減少,降低了檢修頻率。
    2.3.2 中間密封板的設計
    2.3.2.1 概況
    雙臺板振動放礦的效率高,兩臺板間必須有一定的間隙,為防止間隙漏礦,原設計是采用兩臺板接觸邊的下部各焊接一個“L”型鋼,把20mm的橡膠皮安裝在兩臺板中間,并沿著臺板長度方向上用沉頭螺栓把膠皮和臺板連接起來。
    2.3.2.2 存在的問題
    中間橡膠密封撕裂后造成臺板漏礦,嚴重時臺板被膠皮帶起,無法正常放礦。
    中間橡膠密封的安裝時間長,達1個班以上。
    2.3.2.3 改造
    直接把膠皮安裝到兩臺板之間,再把臺板下口用鋼板焊接。
    2.3.3 參數調整:
    1、臺板傾角由15°增大至16°30′。
    2、橫梁由1200mm抬高至1400mm,通過額墻的高度控制眉線高度。
    3、振動放礦機臺板寬度由2500mm增加至2900mm。
    4、振動放礦機臺板長度由4350mm增加至4550mm。
    試驗的實際效果
    3.1 放礦效率大幅提高,
    3.2 減少了對車次數,提高了礦車裝滿系數
    3.3 合理抬高眉線,使礦石的通過性能有了較大的提高,減少了棚井現象的發(fā)生。
    3.4 臺面礦石在下放過程中,礦石厚度均勻,減少礦石堆積。
    3.5 振動臺板使用壽命延長。

    綜上所述,根據北洺河鐵礦目前的生產組織模式,經過不斷實踐、修改和完善,現已全部在-230m運輸水平的中段放礦中應用,積累了經驗與數據,并且在設備技術狀況上有了較大的提高,取得了明顯的經濟和社會效益。
 

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