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冷軋廠450Nm3/h PSA制氫系統(tǒng)運(yùn)行分析及改進(jìn)措施

  
評(píng)論: 更新日期:2015年09月03日

 對(duì)冷軋廠PSA制氫系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行總結(jié),介紹生產(chǎn)過程中存在的問題并分析原因和提出改進(jìn)措施。
    冷軋廠PSA制氫站是以焦?fàn)t煤氣為原料氣,以變壓方式對(duì)焦?fàn)t煤氣中除氫氣外的其它組分進(jìn)行物理分離,從而得到高純度(≥99.999%)的氫氣,用于罩式退火爐作保護(hù)氣體,同時(shí)該系統(tǒng)還配套有一個(gè)120m3的儲(chǔ)氣罐。
    生產(chǎn)運(yùn)行狀況
    冷軋廠PSA制氫站投產(chǎn)以來,從開始供應(yīng)24座罩式退火爐用氣到現(xiàn)在供應(yīng)57座,隨著退火爐的使用和增加,PSA制氫站的生產(chǎn)運(yùn)行也隨之發(fā)生了一些變化,暴露出了一些影響生產(chǎn)的問題:
    1)、機(jī)時(shí)產(chǎn)量偏低,PSA制氫站的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為450Nm3/h,但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,多數(shù)情況下的機(jī)時(shí)產(chǎn)量不足400Nm3/h;
    2)、氫氣純度不穩(wěn)定,會(huì)出現(xiàn)氫氣純度波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)長時(shí)間無法制出合格氫氣,甚至存在安全隱患;
    3)、PSA制氫站運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)脫氧塔溫度高的現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)就會(huì)導(dǎo)致被迫停機(jī),并且此現(xiàn)象有愈演愈烈的趨勢(shì)。
    4)、當(dāng)遇到退火爐用氫氣高峰,氫氣球罐壓力低時(shí)會(huì)出現(xiàn)氫氣供應(yīng)不上的情況,影響罩式退火爐的正常生產(chǎn);
    原因分析
    針對(duì)PSA制氫站的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行狀況,不斷的進(jìn)行總結(jié)和分析,導(dǎo)致存在上述問題的原因有以下幾個(gè)方面:
    3.1 供應(yīng)給PSA制氫站的焦?fàn)t煤氣成分時(shí)常會(huì)有異常,雜質(zhì)成分太多,其中特別嚴(yán)重的是H2S、焦油和氧含量,PSA制氫站生產(chǎn)所需要的含量要求是:H2S含量≤50mg/m3,焦油含量≤50 mg/m3,氧含量≤0.6%,而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量的值是H2S含量為1000mg/m3以上,焦油含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超標(biāo),氧含量也經(jīng)常會(huì)大于0.6%,氧含量高會(huì)導(dǎo)致脫氧塔溫度高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致停機(jī)。
    3.2 PSA隨著使用時(shí)間的延長吸附劑吸附效果逐步下降,同時(shí)由于原料氣組分會(huì)有異常波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致吸附劑吸附雜質(zhì)的量增大,除造成吸附效果差外,還縮短吸附劑的使用壽命。
    3.3 由于焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)成分多,會(huì)造成煤氣壓縮機(jī)內(nèi)部積灰并附著焦油,影響煤氣壓縮機(jī)的使用性能和排氣量,也會(huì)造成煤氣壓縮機(jī)嚴(yán)重磨損,嚴(yán)重影響到系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
    3.4 PSA制氫站原設(shè)計(jì)供應(yīng)48座退火爐,現(xiàn)在實(shí)際供應(yīng)57座退火爐,相比較而言,氫氣儲(chǔ)罐相對(duì)較小,儲(chǔ)氣量不夠,無法匹配罩式退火爐用氫氣量的變化。
    3.5 焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)異常時(shí)未能及時(shí)得到信息,從而導(dǎo)致PSA制氫站被動(dòng)接受而不能預(yù)先采取應(yīng)對(duì)措施,如含氧量、含氮量高等,都會(huì)降低氫氣的純度并需要至少4個(gè)小時(shí)以上的時(shí)間才能恢復(fù),而且在恢復(fù)的過程中,需要大量的排放解析氣,使成本升高,也不安全。
    3.6 焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力波動(dòng)較大,特別是管網(wǎng)壓力低時(shí),會(huì)降低出氫量,甚至停機(jī)。
    改進(jìn)措施
    針對(duì)以上原因,采取不同的措施保證PSA系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
    4.1 原料氣組分異常波動(dòng),沒有達(dá)到提供設(shè)計(jì)的要求,此項(xiàng)涉及到整個(gè)焦?fàn)t煤氣管網(wǎng),整改難度很大,本文不做討論,但是要強(qiáng)調(diào)的是原料氣的組分是影響變壓吸附系統(tǒng)的一個(gè)非常關(guān)鍵的因素,本文接下來所討論的措施都是在此不利因素下進(jìn)行的改進(jìn)。
    4.2 針對(duì)吸附劑吸附效果逐步下降情況,在生產(chǎn)中減少原料氣的吸入量,從而保證吸附劑的吸附效果,使雜質(zhì)能得到有效分離,但這樣做會(huì)降低機(jī)組的機(jī)時(shí)產(chǎn)量,增加成本。
    4.3 調(diào)整PSA系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間參數(shù),減小單塔的吸附時(shí)間,減少單塔雜質(zhì)的吸附量,保證吸附劑的吸附效果和使用壽命,但是這樣做也會(huì)降低機(jī)組機(jī)時(shí)產(chǎn)量。
    4.4 縮短煤氣壓縮機(jī)的檢修周期,及時(shí)清理煤氣壓縮機(jī)內(nèi)部雜質(zhì),更換磨損件等。
    4.5 更換吸附劑。之前更換了脫硫塔、預(yù)處理塔吸附劑,明顯改善了原料氣質(zhì)量,也使得氫氣純度等各項(xiàng)指標(biāo)能得到很好的保證。
    4.6針對(duì)焦?fàn)t煤氣壓力低且波動(dòng)的情況,增加變頻風(fēng)機(jī),保證焦?fàn)t煤氣壓力穩(wěn)定在10000Pa左右,實(shí)際效果非常理想。
    4.7將650m3氮?dú)馇蚬薷脑鞛闅錃馇蚬?,使?chǔ)罐容量達(dá)到770 m3,即滿足罩式退火爐的氫氣需求,同時(shí)也減少了開停機(jī)次數(shù),能保證機(jī)組設(shè)備連續(xù)運(yùn)行,提高了制氫效率和產(chǎn)量,使用效果非常好。
    4.8解吸氣放散,當(dāng)氫氣純度不合格時(shí),可以適當(dāng)放散解吸氣,有利于提高氫氣純度,但是會(huì)造成能耗浪費(fèi)并存在不安全隱患。
    4.9 加強(qiáng)與調(diào)度的溝通,提前做好應(yīng)對(duì)焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)異常的準(zhǔn)備。

    原料氣組分波動(dòng)大雜質(zhì)多的情況短時(shí)無法改變,吸附劑使用效果也大不如前,目前還不可能將PSA制氫站所有吸附劑進(jìn)行更換,盡管如此,PSA制氫站的生產(chǎn)運(yùn)行情況良好,PSA制氫系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,機(jī)組運(yùn)行正常,能夠滿足罩式退火爐的氫氣需求。
 

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