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六萬(wàn)噸甲醇裝置更換催化劑、檢修總體方案1

  
評(píng)論: 更新日期:2013年11月18日
由于義翔鋁業(yè)停車檢修至4月4日,在此期間每天約減少用氣30萬(wàn)NM3,長(zhǎng)線用氣量在沒有大的變化的情況下將維持在約155萬(wàn)NM3/天左右,我廠凈化氣產(chǎn)量將維持在約260萬(wàn)NM3/天。鑒于此,結(jié)合我廠2#、3#鍋爐脫硫系統(tǒng)碰頭(時(shí)間5天)期間,蒸汽量不足,必須停凈化一個(gè)小系列(從停車到啟動(dòng)并氣時(shí)間7天),系統(tǒng)負(fù)荷較低,適宜進(jìn)行六萬(wàn)噸甲醇合成裝置更換催化劑(18天)的工作。我廠計(jì)劃于3月28日15:00時(shí)2#鍋爐停車進(jìn)行脫硫系統(tǒng)碰頭(1#、4#、5#鍋爐運(yùn)行),同時(shí)六萬(wàn)噸甲醇合成裝置停車更換催化劑,熱電停運(yùn)3#發(fā)電機(jī)大修(1#、2#發(fā)電機(jī)運(yùn)行),凈化52#低溫甲醇洗裝置停車檢修(51#、53#兩個(gè)系列運(yùn)行)。
為了在較短時(shí)間內(nèi)圓滿完成檢修任務(wù),保證城市煤氣正常供應(yīng)和檢修順利進(jìn)行,特編制義馬氣化廠《6萬(wàn)噸甲醇合成裝置更換催化劑及2#、3#脫硫系統(tǒng)碰頭總體方案》。
一、 編制依據(jù)
1.1 氣化廠目前的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行狀況。
1.2 甲醇合成裝置歷次停車更換催化劑的實(shí)際進(jìn)度和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
二、 組織機(jī)構(gòu)
為了保證六萬(wàn)噸甲醇合成裝置催化劑更換及檢修工作的順利進(jìn)行,按時(shí)完成檢修任務(wù),并在檢修期間保證安全穩(wěn)定連續(xù)供氣,特成立停車檢修領(lǐng)導(dǎo)小組:
?長(zhǎng):任富強(qiáng)?王衛(wèi)華
副組長(zhǎng):郭華明?劉志輝?付春玉?郭昭彰?杜玖盈
?員:牛獻(xiàn)斌?王 ?峰?劉?振?程延峰?鄧聯(lián)合?鄧?峰 ???
翟瑞俠?喬麗娟?張?曉?崔 巍??姚正強(qiáng)
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)各專業(yè)組:
機(jī)動(dòng)檢修組:
組長(zhǎng):付春玉
成員:鄧聯(lián)合?王峰?? 崔?巍?姚正強(qiáng)?張?曉?侯越峰?劉新峰
安全環(huán)保組:
組長(zhǎng):郭昭彰
成員:翟瑞俠?王友軍
物資供應(yīng)組:
組長(zhǎng):付春玉
成員:鄧聯(lián)合?劉光??
技術(shù)質(zhì)量組:
組長(zhǎng):劉志輝
成員:陳?麗?楊?建?李?鵬
人力保障組:
組長(zhǎng):郭華明:
成員:張萬(wàn)民?
三、6萬(wàn)噸甲醇合成裝置更換催化劑及2#、3#脫硫系統(tǒng)碰頭停、開車計(jì)劃安排
2011年3月28日15:00開始2#鍋爐停車進(jìn)行脫硫系統(tǒng)碰頭,共計(jì)120小時(shí)(5天),4月2日15:002#鍋爐并汽;6萬(wàn)噸甲醇合成裝置停車進(jìn)行隔離、置換、鈍化,從停車至催化劑還原結(jié)束,共計(jì)432小時(shí)(18天),4月15日15:00轉(zhuǎn)入輕負(fù)荷運(yùn)行。詳見《6萬(wàn)噸甲醇合成裝置更換催化劑及2#、3#脫硫系統(tǒng)碰頭網(wǎng)絡(luò)圖》。
四、6萬(wàn)噸甲醇合成裝置更換催化劑及2#、3#脫硫系統(tǒng)碰頭期間生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行方式及負(fù)荷
熱電裝置四爐二機(jī)運(yùn)行13天,三爐兩機(jī)運(yùn)行5天,一大一小兩套空分運(yùn)行、四臺(tái)氣化爐運(yùn)行(若三臺(tái)運(yùn)行,一旦一臺(tái)降負(fù)荷,影響凈煤氣、甲醇產(chǎn)量較大)、一大一小兩套低溫甲醇洗裝置運(yùn)行7天,一大兩小三套低溫甲醇洗裝置運(yùn)行11天;8萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸甲醇合成裝置運(yùn)行18天;甲醇精餾、二甲醚裝置根據(jù)銷售情況調(diào)整。
在鍋爐脫硫系統(tǒng)碰頭期間日產(chǎn)凈化氣240萬(wàn)NM3/天,粗甲醇500噸/天;在鍋爐脫硫系統(tǒng)碰頭結(jié)束后(4月4日15:00時(shí)52#低溫甲醇洗裝置并氣后至4月15日15:00),日產(chǎn)凈化氣約280萬(wàn)NM3/天,粗甲醇約600噸/天。配長(zhǎng)輸管線中壓氮?dú)饧s1.3萬(wàn)Nm3/h;保證長(zhǎng)輸管線用氣量,熱值在3350-3450Kcal/Nm3之間。
五、檢修項(xiàng)目見附件一
六、更換催化劑特殊方案見《6萬(wàn)噸甲醇合成裝置催化劑更換工藝處理方案》七、檢修過程風(fēng)險(xiǎn)分析見《6萬(wàn)噸甲醇合成裝置催化劑更換工藝處理方案》
八、安全措施
8.1 所有參加檢修人員進(jìn)行檢修方案及安全措施相關(guān)專項(xiàng)教育。職工及外來施工人員都要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全規(guī)章制度,檢修時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行票證管理制度并嚴(yán)格落實(shí)安全措施,嚴(yán)禁無(wú)證作業(yè)。
8.2 操作人員進(jìn)入合成塔前要將6萬(wàn)噸合成裝置所有的工藝介質(zhì)管線徹底隔離。分析合成塔內(nèi)的氣體成分,合格后辦理《受限空間作業(yè)證》后方可進(jìn)入。

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