第二煉鐵廠(chǎng)8#高爐目前爐墻結(jié)瘤,操作爐型較差,煤氣流分布偏析,氣流較亂,高爐操作困難,爐況穩(wěn)定性差,燃耗高,指標(biāo)差。公司擬定于2013年5月23日對(duì)8#高爐降料面炸熘噴涂造襯,規(guī)整爐型,消除影響,提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
??????? 一、領(lǐng)導(dǎo)小組
??????? 組? 長(zhǎng):姚克虎
??????? 副組長(zhǎng): 范興新? 耿磊? 李見(jiàn)成
??????? 組 員: 馮國(guó)祥? 徐明喜? 郭輝? 徐芹來(lái) 苑少剛? 王海高? 劉立輝? 申立華? 代紅衛(wèi)?? 田建剛? 喬治富? 彭永文?
??????? 二、停爐目標(biāo):
??????? 1、?降料面到風(fēng)口中心線(xiàn)高度;
??????? 2、?排凈渣鐵;
??????? 3、?安全停爐。
??????? 三、停爐方法:采用爐頂打水空料線(xiàn)法。
??????? 四、停爐前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作:
??????? 1、?停爐前(降料面)保證爐況順行,降低爐渣堿度,提高鐵水含硫以改善鐵水的流動(dòng)性。提前兩個(gè)班加螢石洗爐,每批300kg,用量約30噸,保證爐缸活躍。本次降料面炸瘤噴涂計(jì)劃用時(shí)4天,更換氣密箱2天,烘爐2天。為保證在重新開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)順利,要求停爐前排凈渣鐵。
??????? 2、?停爐前,全面檢查各冷卻設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備正常,全面進(jìn)行安全隱患排查,漏水冷卻壁改為蒸汽冷卻;
??????? 3、?確定煤氣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置可以正常使用;
??????? 4、?重點(diǎn)檢查爐頂霧化打水裝置,爐頂打水裝置安裝流量表,保證穩(wěn)定的供水量。
??????? 5、?做好熱風(fēng)圍管的支撐工作,防止小套拉下后圍管變型。
??????? 6、?準(zhǔn)備好扒料工具。
??????? 五、停爐料:
??????? 1、?輕負(fù)荷料Q1:控制停爐降料面前到達(dá)風(fēng)口位置。(焦比460kg/t,煤比100kg/t)
??????? 礦批:17000kg,焦批(干基):4400kg,調(diào)礦配比控制爐渣堿度在1.05~1.10,鎂鋁比控制在0.75。每批料體積約為17m3,共計(jì)12批。
??????? 2、?輕負(fù)荷料Q2:控制停爐降料面前到達(dá)爐身底部位置。(全焦冶煉,焦比按600kg/t)礦批:17000kg,焦批(干基):5700kg,調(diào)礦配比控制爐渣堿度在1.00~1.05,鎂鋁比控制在0.75。每批料體積為19m3,共計(jì)15批。
??????? 3、?蓋面焦Q3:控制停爐降料面后期頂溫,停爐前到達(dá)風(fēng)口位置。焦批(干基):5700kg。每批料體積為9.5m3,共計(jì)8批。
??????? 六、降料面停爐操作:
?????????????? 計(jì)劃5月22日20:30開(kāi)始降料面,次日6:30料面降到預(yù)定位置,高爐休風(fēng)完畢。
??????? 1、?? 5月22日17:00開(kāi)始裝Q1負(fù)荷料,裝完Q1負(fù)荷料后加焦一車(chē)(約5噸),在第13批開(kāi)始裝Q2負(fù)荷料,第20批附加焦一車(chē)(約5噸),在負(fù)荷料上完后停止上料,視頂溫情況上蓋面焦。保證所有的稱(chēng)量斗、振篩、運(yùn)礦皮帶、返礦皮帶空,焦倉(cāng)空2個(gè)倉(cāng)用于打質(zhì)量較好的焦炭,空1礦倉(cāng)以備裝水渣,其他礦倉(cāng)根據(jù)需要決定是否空倉(cāng);