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循環(huán)流化床鍋爐石灰石系統(tǒng)的調(diào)試

  
評論: 更新日期:2010年11月12日


2.3啟動石灰石系統(tǒng)
??? 當(dāng)石灰石粉輸送至日用倉后,啟動石灰石系統(tǒng),向爐膛輸送石灰石粉。啟動時要在風(fēng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)給料閥和爐膛前給料口就地留人連續(xù)監(jiān)視,啟動后注意觀察風(fēng)機(jī)電流和給料管風(fēng)壓,維持空載吹掃1 min左右,然后根據(jù)SO2數(shù)值緩慢加大旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速,這時要密切監(jiān)視風(fēng)機(jī)電流以及給料管風(fēng)壓變化情況,注意給粉管是否堵塞。系統(tǒng)停止時派人檢查風(fēng)機(jī),若風(fēng)機(jī)閥門動作異常,應(yīng)迅速關(guān)閉風(fēng)機(jī)出口手動門。系統(tǒng)停運后,打開壓縮空氣吹掃2 min,防止管道內(nèi)石灰石殘留。系統(tǒng)額定負(fù)荷運行及投石灰石時的主要參數(shù)見表5、表6。


3注意事項

3.1設(shè)計注意事項
??? a. 調(diào)試中發(fā)現(xiàn)石灰石粉較細(xì)且極易吸潮,因而石灰石料倉容易結(jié)塊堵塞,造成石灰石粉下料不暢,建議設(shè)計中在料倉上加裝規(guī)格合適的空氣炮。
??? b. 風(fēng)壓變送器量程設(shè)計不宜太小,否則在堵管時可能無法監(jiān)視,因此,應(yīng)根據(jù)風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓進(jìn)行選擇,最好選擇與風(fēng)機(jī)出口壓力匹配的壓力變送器。如果壓力測點裝在石灰石粉與空氣混合之后,則應(yīng)在風(fēng)壓傳壓管上裝防堵裝置,最好將壓力測點裝在空氣與石灰石粉混合之前。
??? c.? 因為給料管與爐膛進(jìn)口之間的連接為非金屬軟管,系統(tǒng)故障時可能引起煙氣反竄,嚴(yán)重時可能引起軟管著火,從而燒毀周圍設(shè)備或電纜,建議盡可能采用金屬膨脹節(jié),同時考慮在給料管與爐膛接口處加裝耐磨熱電偶,便于運行人員參考。
3.2系統(tǒng)調(diào)試及運行注意事項
??? a. 由于高壓廠用蒸汽至高壓除氧器的空氣門不嚴(yán),石灰石倉所處環(huán)境潮濕,而石灰石吸潮后會堵塞管路。建議有類似缺陷時要及時處理,保持環(huán)境干燥。
??? b. 在石灰石系統(tǒng)停運時,二次風(fēng)密封風(fēng)要常開,以防止?fàn)t膛的床料反竄引起給料口結(jié)焦或燒壞給料軟管;同時,在系統(tǒng)停運時,應(yīng)確認(rèn)風(fēng)機(jī)出口氣動碟閥是否關(guān)嚴(yán),防止?fàn)t膛煙氣反竄。長期停運時關(guān)閉爐膛前部石灰石管路上的手動門。停爐檢修時,注意檢查給料口,在點火前應(yīng)再次確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)焦塊應(yīng)先清理,再點火。
??? c. 試運前,一定要仔細(xì)檢查系統(tǒng),清理干凈所有雜物,防止卡壞旋轉(zhuǎn)給料閥或堵塞管路,減少不必要的損失。
??? d. 若石灰石輸送管路堵塞,用壓縮空氣短時無法吹通,最好解列石灰石系統(tǒng),關(guān)閉爐膛前部手動門,敲打管路,聽聲音,確認(rèn)何處堵塞;或打開法蘭進(jìn)行人工疏通。因為檢修用壓縮空氣中帶水,吹堵可能造成越吹越緊。
??? e. 因為CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫的最佳溫度為850~900 ℃,考慮到燃燒和脫硫,一般爐膛床溫控制在870 ℃左右。同時,一般脫硫石灰石粉粒徑為100~300 μm,太細(xì)可能造成細(xì)顆粒還未完全利用就逃逸,太粗可能造成剩下反應(yīng)核較多。床溫或者石灰石粒徑偏離最佳值均會導(dǎo)致脫硫效率低下,造成石灰石的浪費。
??? f. 由于石灰石粉易于吸潮,因此堆積時間不宜太長,盡量用多少生產(chǎn)多少;同時,應(yīng)盡快用完日用倉中的料,避免料倉板結(jié)。
??? g. 增加給料閥轉(zhuǎn)速時,應(yīng)迅速加至10%(5 Hz)以上,因為其變頻器不宜長時間在低負(fù)荷下運行,否則可能引起故障。
4結(jié)論
??? 在額定負(fù)荷下,燃燒實際煤種(保持Ca/S=2.3)時,通過計算得出應(yīng)投入石灰石量為8.10 t/h,實際控制旋轉(zhuǎn)給料閥的輸出為40%,轉(zhuǎn)速約為6 r/min。按石灰石粉比重1 500 kg/m3計算,相當(dāng)于石灰石供給量約為8.51 t/h,SO2排放量為350 mg/m3左右。經(jīng)過調(diào)整試運,石灰石系統(tǒng)各設(shè)備運行基本穩(wěn)定,控制靈活可靠。投石灰石前,SO2排放量約為3 500 mg/m3;投石灰石后,SO2排放量約350 mg/m3,低于設(shè)計值404 mg/m3,脫硫效率達(dá)到了90%。各主要運行參數(shù)及指標(biāo)都基本達(dá)到了設(shè)計要求,能夠滿足環(huán)保要求。通過調(diào)試,發(fā)現(xiàn)并解決了系統(tǒng)及設(shè)備在設(shè)計、制造和安裝中存在的問題和隱患,整定了運行數(shù)據(jù)并輸入了程控裝置,基本掌握了系統(tǒng)的運行方法,保證了石灰石系統(tǒng)的正常安全投運,鍋爐的脫硫效果良好,減輕了鍋爐對市區(qū)環(huán)境的污染。

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